
自公司全面吹響“堅決打贏陜焦生死存亡戰(zhàn)”號角以來,煉焦一車間維修電工班不斷強化班組成員節(jié)能意識,在班組內(nèi)部大力開展節(jié)能降耗工作,助推車間的各項工作穩(wěn)步向前。5月下旬,維修電工班完成了焦?fàn)t地下室換向機全自動化改造,解決了由于換向時間差給焦?fàn)t加熱帶來的影響,保證了焦炭的均勻成熟,贏得了車間員工的一致肯定和好評。
煉焦一車間焦?fàn)t地下室換向機共分兩組,分別負(fù)責(zé)1#、2#焦?fàn)t的交替加熱倒換工作。換向間隔時間一到,人工在換向機電控柜上轉(zhuǎn)動旋鈕開關(guān),配合點動按鈕控制一臺歐姆龍PLC電氣系統(tǒng)工作,PLC控制煤氣正向、煤氣反向、空廢氣正向、空廢氣反向油缸工作,完成煤氣和空廢氣的換向。從而保證焦?fàn)t交替加熱和焦炭的均勻性成熟。
現(xiàn)實操作中,由于油缸動作快慢的反應(yīng)時間及人工操作在時間上的誤差累計,使得整個換向時間被無形拉長,直接導(dǎo)致煉焦過程中的正反向焦炭加熱時間不均,使得焦炭出現(xiàn)局部成熟不均勻等現(xiàn)象發(fā)生,從而整體影響焦炭質(zhì)量。
在此背景下素有“電器能手”的,煉焦一車間黨支部書記、主任張鋒大膽提出了全自動化換向思路,以此減少人工操作和設(shè)備執(zhí)行在時間上的誤差。說干就干,車間維修電工接到指令后,迅速行動,指派專人扎根換向機現(xiàn)場,與操作工溝通、交流工藝流程數(shù)十次,現(xiàn)場研究改造實施方案,最終確定了以新加裝一臺三菱FX系列PLC控制原有的歐姆龍PLC電氣系統(tǒng),達到全自動化換向的目的。改造前的模擬編程至關(guān)重要,維修電工班組團結(jié)協(xié)作,經(jīng)過無數(shù)次的調(diào)試,無數(shù)次的修改,共同研究全自動化換向PLC程序。在車間確定程序無誤后,電工班加班加點,現(xiàn)場安裝所需的電氣元件、接線、調(diào)試、投運,最終成功的實現(xiàn)了換向機的全自動化運行。升級改造后的全自動換向系統(tǒng),在PLC程序中設(shè)定好換向時間間隔、煤氣關(guān)閉后時間間隔及空廢氣換向時間間隔后,完全實現(xiàn)了無人值守操作,具有操作精準(zhǔn)、獨立性強、可靠性強等優(yōu)點。
據(jù)了解,像這樣的改造,維修電工班還有很多。如導(dǎo)煙車雙限位改造、推焦車四驅(qū)改造電機、余熱鍋爐軟啟動改變頻器啟動等改造項目均出自該班組。下一步,煉焦一車間維修電工班將繼續(xù)大力開展“人人都是經(jīng)營者,我為陜焦做貢獻”大討論,狠抓“三小一練”、“修舊利廢”“五小創(chuàng)新”等活動,將員工提出的合理化建議真正的落到實處,為公司的持續(xù)發(fā)展壯大貢獻自己的力量。(煉焦一車間 劉毅)