
“脫硫最重要的是保證催化劑活化、連續(xù)不斷流,空氣閥門開度48%左右,泡沫均勻連續(xù)溢流……,確保再生及脫硫效果;硫銨最主要的是連續(xù)均勻帶酸,生產酸度2~3個左右,墊層厚度不超過1/2……,確保氨吸收完全;粗苯最主要的是貧油循環(huán)量、過熱蒸汽溫度……,保證洗苯脫苯效果”,這是化產一車間日常生產例會時生產大管家每次必念叨的事,聽著你可能覺得都是生產過程中“雞毛蒜皮”的小事,但這實際卻是該車間精細管理的錦囊妙計,是車間技術攻關具體措施落實的一個縮影。在學習創(chuàng)新年,該車間也從根上創(chuàng)新,以抓執(zhí)行力為把手,以提高生產管理效益為目標,開展了一系列針對性的具體措施。
對標學習,落地生根
為了讓大家跳出固有思維限制的包圍圈,車間組織車間技術骨干帶著任務和目標外出對標學習,學習結束后共總結出17項對標成果,內容包含操作優(yōu)化、指標優(yōu)化,設備基礎管理、應急操作、定置管理等,將所有成果分配到具體責任人,每人分配1~2項任務,制定責任目標,完成時間節(jié)點,由責任人自己組織實施,發(fā)揮主觀能動性,將對標成果落地生根,提升系統(tǒng)整體運行效能。
技術攻關,穩(wěn)定煤氣質量
針對車間凈化后煤氣質量動大,硫化氫、含氨忽高忽低的情況,車間成立專項課題技術攻關小組,針對系統(tǒng)指標控制、精準操作、定期巡檢、學習培訓等制定切實可行的攻關操作方案和目標任務,小組成員定期總結優(yōu)化方案,持續(xù)改進優(yōu)化,通過進2個月的努力,煤氣凈化指標已經(jīng)初顯成效,煤氣含硫化氫已基本穩(wěn)定至80mg/m3以下,3月平均值達到58mg/m3,煤氣含氨已基本穩(wěn)定至40mg/m3以內,煤氣凈化質量穩(wěn)步提升。
成本班組管控,消耗穩(wěn)步下降
化工原料是化產車間生產費用占比最大的一部分,如何降低單耗,將每一滴的化工原料都用到刀刃上,生產過程管控很重要。車間結合生產實際,開展“學技能、促三心、提效益”活動,鼓勵員工提升技能,愛崗敬業(yè),把生產當成生活過日子。同時還出臺班組成本管控制度,每班結束,當班的化工原料總耗、單耗,水電汽消耗,單位產品煤氣消耗等當班結清,形成人人關注成本、全員控制消耗、共同“勤儉持家”的良性發(fā)展氛圍。經(jīng)過努力,與2020年相比,有兩項化工原料消耗脫穎而出——濃氨水、液堿。
濃氨水添加量2020年單月最高消耗384噸,2021年3月 60噸,每處理1m3剩余氨水液堿單耗由19kg降至10kg,連公司采購人員都打趣說:“你這總是不要液堿,是給我們減負嘛......”。
“把能做的事情做好,我們的各項工作都會有樣”是該車間主任常常對管理人員說的,“凡事不要總是說說而已,想到就去做,實實在在的去做、去落實”。正是有了這股實在勁,車間的各項工作都實實在在的落到了實處。相信在這股子實在勁的影響和帶領下,2021年我們定會為公司交出一份實實在在的生產答卷。(化產一車間:張艷)