
近日,從醇氨車間合成氨負(fù)責(zé)人了解到,自給液氨全防罐BOG冰機(jī)增加不凝氣排放管線后,不但方便了崗位人員的操作,優(yōu)化了崗位工作環(huán)境,而且通過(guò)回收的液氨產(chǎn)生的氨水,每年可為公司增加60余萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)效益,是醇氨車間“三小一練”活動(dòng)的一大亮點(diǎn)。
據(jù)了解,液氨裝車過(guò)程中的氣氨經(jīng)BOG冰機(jī)加壓冷卻后重新回至液氨全防罐,BOG冰機(jī)運(yùn)行過(guò)程中儲(chǔ)槽不凝氣聚集較快,導(dǎo)致BOG冰機(jī)出口排氣壓力偏高,電機(jī)負(fù)荷增大,用電量增加。針對(duì)這一難題,車間組織召開專題研究會(huì)進(jìn)行討論,并與設(shè)計(jì)單位溝通取得同意,決定對(duì)BOG冰機(jī)儲(chǔ)槽的不凝氣排放口進(jìn)行改造。將BOG冰機(jī)儲(chǔ)槽出口不凝氣管道接至空氣分離器,經(jīng)過(guò)冷卻分離后的不凝氣出口管接至合成氨裝置逃逸氨回收系統(tǒng)進(jìn)口緩沖罐,不凝氣在吸收塔內(nèi)經(jīng)脫鹽水洗滌,對(duì)不凝氣中的氨氣進(jìn)行回收,無(wú)法回收的不凝氣通過(guò)放空排至火炬(不凝氣經(jīng)過(guò)洗滌已達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn))。
液氨全防罐BOG冰機(jī)增加不凝氣排放管線后,崗位人員根據(jù)BOG冰機(jī)儲(chǔ)槽排氣壓力,可以隨時(shí)開啟不凝氣排放閥,排放儲(chǔ)槽的不凝氣,優(yōu)化了系統(tǒng)操作,保護(hù)了環(huán)境。同時(shí),每班可回收約200kg的液氨,可以生產(chǎn)出1000kg左右20%的氨水,真正做到了“小技改”發(fā)揮大作用。(通訊員:醇氨車間 楊岐生 魏小梅 責(zé)編:張靜云)