
往復(fù)式壓縮機是化工生產(chǎn)系統(tǒng)中的核心設(shè)備。近期,綜合利用車間1#煤氣壓縮機在運行期間,曲軸定位瓦溫度一直偏高,通過數(shù)次檢查,更換瓦件、調(diào)整瓦間隙,問題仍未根本解決,且運行時油泵壓力偏低,如此“帶病”運行,也成為了該車間一直以來的心頭事。
本著安全無小事的工作理念,車間立即組織召開專題會議,針對存在問題進行研究。隨后成立了1#煤氣壓縮機檢修小組,副主任工程師梁亮任組長,并安排了檢修具體計劃:先拆卸機組主要傳動部件,重新測量裝配數(shù)據(jù),查找原因,確定原因后再實施配套檢修方案,檢修結(jié)束后,出臺一套完整可行的試機方案。
經(jīng)過對壓縮機機身傳動部件拆卸,吊出曲軸,復(fù)測曲徑后,發(fā)現(xiàn)各點曲徑磨損嚴(yán)重,測量機身水平時發(fā)現(xiàn)5、6點瓦窩不同心,偏差0.12mm,壓縮機與電機同心度偏差也大,也就是說電機水平方向高出壓縮機1.5mm。同時,定位瓦溫度高是由于電機和壓縮機不同心,有偏磨現(xiàn)象,而且機身水平也有問題,導(dǎo)致壓縮機震動過大,定位瓦磨損加快;運行油泵壓力是由于曲軸徑磨損嚴(yán)重,瓦運行時徑向間隙變大,潤滑油泄漏量加大,油壓變低。
問題根源找到之后,只需調(diào)整機身水平,恢復(fù)電機與壓縮機同心度,更換曲軸便可解決實際存在問題。壓縮機機身水平調(diào)整工作量很大,檢修成本高,為節(jié)約成本,該車間采用了瓦窩增墊的方法進行調(diào)整,即快捷又節(jié)能。隨后完成安裝曲軸、調(diào)整各點曲臂差、保留安裝數(shù)據(jù)等工作,通過三天不懈地努力,終于將對中數(shù)據(jù)調(diào)整到指標(biāo)之內(nèi)。
據(jù)了解,11月22日11點30分,1#煤氣壓縮機正常開啟,經(jīng)過連續(xù)幾天的試運行,各項運行指標(biāo)均正常。(綜合利用車間:史國柱)