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攻堅堵塞難題,優(yōu)化生產(chǎn)效能
發(fā)布時間:2025-04-11    作者:   點擊量:191   分享到:

浩海煤化化二車間脫硫工段蒸氨系統(tǒng)對生產(chǎn)穩(wěn)定運行起著重要作用,330㎡螺旋板式換熱器更是憑借其換熱效率高、結(jié)構(gòu)簡約、密封性能卓越、不易產(chǎn)生堵塞以及具備高精度溫度控制能力等諸多優(yōu)勢,在蒸氨流程中扮演著舉足輕重的角色。

據(jù)介紹。330㎡螺旋板式換熱器主要是利用蒸氨塔底105 - 108℃的蒸氨廢水與鼓冷工段輸送來的60 - 65℃剩余氨水進行熱量交換,一方面有效提升了進蒸氨塔剩余氨水的溫度,為后續(xù)蒸氨工序創(chuàng)造更優(yōu)條件;另一方面成功降低廢水溫度,大幅節(jié)約蒸汽資源,實現(xiàn)節(jié)能增效。但近期由于設備長期持續(xù)運行,焦油逐漸附著于換熱器通道內(nèi)部,致使換熱器廢水通道出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象直接引發(fā)蒸氨廢水退水不暢,蒸氨塔運行穩(wěn)定性受到極大沖擊,操作難度加大,不僅蒸氨廢水工藝指標難以達標,還使得液堿消耗急劇上升,生產(chǎn)成本大幅增加,給車間生產(chǎn)帶來重重困難。

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面對這一棘手難題,脫硫工段長蘇立峰迅速行動,主動與工藝主管馮亮展開緊密溝通協(xié)商,并與設備主管張興國溝通制作配套的清洗設備。經(jīng)過深入研討、反復論證,敲定一套極具針對性的清洗方案:采用1/4循環(huán)洗油與3/4水調(diào)配而成的油水混合物,對換熱器廢水通道實施加壓沖洗。

方案既定,即刻部署落實。該車間按照檢修方案,從設備停運的精細安排、工藝系統(tǒng)的精準調(diào)整,到安全環(huán)保措施的周密籌備,每一個環(huán)節(jié)都做到嚴謹細致、萬無一失。崗位運行人員與檢修人員緊密協(xié)作、無縫對接,爭分奪秒推進清洗工作。

經(jīng)過連續(xù)48小時的奮戰(zhàn),成功清除換熱器內(nèi)堆積的焦油約150Kg。設備重新投運后,各項參數(shù)穩(wěn)定達標,達到預期效果,為車間安全生產(chǎn)奠定堅實基礎。(浩海煤化:魏軍峰 楊剛)