
8月26日,醇氨車間空分裝置區(qū)主操人員在現(xiàn)場巡檢過程中,發(fā)現(xiàn)空壓機油泵軸承異響,在匯報車間后,經(jīng)車間技術(shù)人員配合鉗工對油站檢查后,確定為軸承故障。為了不影響后續(xù)生產(chǎn),空分裝置區(qū)以“大膽假設(shè)、小心求證”的解決問題思路,在“不等不靠“的工作態(tài)度下,提出“在線倒泵”的解決辦法。
“在線倒泵”,由于空壓機油泵回流閥V341動作遲緩,不能自調(diào),需手動操作,因此對倒泵過程造成極大的安全隱患。在不影響正常生產(chǎn)的前提下,將油站的故障泵倒為備用泵,同時確保生產(chǎn)數(shù)據(jù)在正常范圍。
在計劃預(yù)期內(nèi),是將供油總管油壓降低,將控制油壓控制在生產(chǎn)低限,但要控制潤滑油在≥0.15MPa的聯(lián)鎖范圍內(nèi)。同時避免啟泵的瞬間油壓過高沖破板翅式油冷卻器。在起備用泵的同時,關(guān)閉故障泵,待油壓穩(wěn)定,確定備用泵運行正常后,調(diào)整供油總管、控制油壓和潤滑油壓。操作要求高、難度大,稍有不慎將引起甲醇系統(tǒng)的停車,功虧一簣。為確保此次倒泵順利進行,在車間領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)人員反復(fù)商議,并與后續(xù)系統(tǒng)溝通后,按照預(yù)先制定的操作要求,于13時30分,倒泵正式開始。操作人員首先對備用泵的泵體完整性進行了細(xì)致的檢查、泵前后截止閥打開,中控人員將總管油壓降至安全值后,停故障泵的第一時間啟備用泵,啟泵瞬間油壓力在控制范圍內(nèi),潤滑油系統(tǒng)運行正常,在啟泵觀察一小時無異常后,確定本次倒泵工作順利結(jié)束。
截止目前,空壓系統(tǒng)油壓正常,供油總管壓力≥1.03MPa,潤滑油≥0.25MPa,控制油壓0.85MPa左右,均在正常范圍內(nèi)。本次在線倒泵的案例,不僅拓寬了故障處理的思路,提高了故障處理的技能,同時也深化了安全操作的意識:及時發(fā)現(xiàn)事故隱患、深入了解設(shè)備構(gòu)造、鉆研隱患處理辦法、臨危不亂的心理素質(zhì),才是保證安全生產(chǎn)的充分條件。而借此機會,空分裝置區(qū)將更加重視理論學(xué)習(xí)知識的儲備及技術(shù)操作水平的提升,將安全生產(chǎn)進行到底。(醇氨車間:高玉倩)